中国电力网讯(通讯员 刘蓓报道)一季度以来,新疆天业能源管理公司从增发电量、燃煤管理、修旧利废、优化运行等多方面着手,狠抓日常节能工作,细化节能措施,从本质上全面提质增效。截至3月底,一季度修旧利废和五小活动共计78项,节约资金80.48万元左右,实现首季“开门红”。
灵机一动带来的方便
电能表是用于测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗)的电能的设备,每年更换一次电池,由于购买电池的型号和规格各不相同,还需要进行焊接插件,更换过程非常不便。
张思杰是电控车间继保班组的一员,他利用闲暇时间,和班组成员出谋划策,经过多次试验和改进,组装制作了一个“便携式点焊机”装置,该装置不但使用安全、省力,还极大地提高了劳动效率,节省了成本。以前电能表更换电池,需要购买成套装置约60元,有了“便携式点焊机”装置,仅需购买2元的电池,通过与插件的电焊,一年本厂可以节约4356元,在全集团推广使用可以节省约5万元。
经过一段时间的试用,该车间的岗位员工纷纷为它竖起大拇指,并表示有了它再也不用发愁哪里可以找到同种规格的插件电池了,该装置不仅结构简单,而且使用方便,被大伙称为精细设备的“焊接神器”。
技术革新带来的收获
天能电厂送风机润滑油泵自安装投运以来,多次出现靠背轮的减震垫碎裂、联轴器、泵轴头磨损等故障,造成油泵振动、异音,严重时将导致润滑油中断,引发送风机跳停,锅炉灭火停机事故。
姜振基是设备车间锅炉班组的班长,为了攻克这一难题,他带领班组成员自发组成技术攻关组,展开对送风机润滑油泵进行攻关研究。经过反复分析研讨,由于顶丝无锁紧装置导致对轮下落,两对轮间距增大后剪切减震垫,减震垫切损后上下半对轮继续撞击磨损,导致对轮损坏。
针对这一情况,姜振基带领班组成员开拓思路对联轴器和泵轴轴头重新进行设计,将泵侧联轴器内孔与泵轴头设计成锥形配合,下粗上细限制联轴器下落,轴端增加锁紧装置取代了顶丝,可靠固定联轴器,根据新轴的长度重新对钟形罩进行设计,便于维护操作。2023年5月 ,生产厂家根据锅炉专业最新的设计方案进行了泵轴的生产,当年7月,首批产品在天能电厂12号炉试运,至今未出现异常且运行效果良好。目前,此类型的泵及联轴器全部改为锥度设计,此技术改造方案已被生产厂家采用,近半年产品生产销售200余台,已在全国范围内推广。
“送风机润滑油泵是我负责的设备,以前平均每月需3人停泵更换对轮和减震垫,自从更新了该油泵后,设备的稳定性也提高了,检修频次也降低了。”天能设备车间职工戴兵说。
据了解,该公司在降本增效方面,始终秉持着节约资源、绿色发展的理念。能源管理公司党委委员、检维修厂厂长范春安表示,今年来,我们以机组大小修为契机,继续加大降本增效工作力度,持续推动修旧利废、五小活动常态化,进一步提高员工节约意识,为实现可持续发展目标贡献力量。
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