中国电力网讯 9月26日10:00,随着大唐华银攸县能源公司2号汽轮机转速慢慢升高,大屏幕上汽机轴振、瓦振数据慢慢升高,振动专责隆鹏飞站在大屏幕前,紧盯着振动数据,“放心,振动很稳定,轴振最大只有36um”值长拍了拍他的背,笑着说。“次次振动都这么好,下次干脆别来了。”锅炉专业的兄弟也凑过头来打趣。这些优秀数据的背后,是一路披荆斩棘,在风浪中搏击前进的艰辛。
看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛
振动是旋转设备安全运行的一项重要综合指标,异常的振动会严重危害设备的安全运行。该公司投运不久后,汽机点检长唐剑红敏锐地发现,每开停机一次,2号机1号轴承振动都会逐步上升0.50um,有丰富经验的他立马警觉起来,这极有可能是高中压转子应力释放时效不够导致,这个问题是困扰许多电厂的疑难杂症,甚至历经十几年都解决不了,必须立马行动!
唐剑红迅速将情况进行上报,该公司党委副书记、副总经理冯伟高度重视,要求立即成立专题攻关小组,针对此难题进行专项攻关。当月,就组织设备制造厂家、大唐集团中南院、湖南电科院的专家来该公司召开了专题会议,不幸的是,猜想得到了印证,攻关小组的心更沉了,他们知道面对的是一场难打的硬仗。
春去秋来,经由一次又一次的计算、配重,振动偏大现象仍未得到解决,还面临着配重达极限,配无可配的僵局。2019年A修前,经反复协调,设备制造厂家同意免费返厂进行直轴。然而,盼星星盼月亮盼回来的转子在投运后仍旧表现不佳,1号轴承轴振僵持在较高值,达不到合格要求。
面对困难,他们没有丝毫退怯,而是奋楫勇进,迅速组织人员进行深入分析和讨论,大胆创新,集智聚力优化检修方案,将每次开、停机及各工况振动数据进行收集,并召开“云会议”,邀请集团公司中南院、湖南电科院、设备制造厂家一起分析,将管理工作发挥到极致。通过一次次数据收集、一次次分析讨论、一次次动平衡试验、一日日坚守在汽机房核心地带高温慢煮,攻坚组逐渐从摸着石头过河的困境中走出来,明确了攻关治理的主要方向。
2020年6月,在高中压转子中部加装三块平衡块,5瓦、6瓦位置各加装一块,4瓦瓦振由60um降至40um。9月,对加装的平衡块进行优化,重量不变调整角度,开机后,4瓦瓦振由40um降至25um。至此,2号机整体振动达优良标准。
策马扬鞭,发挥技术监控体系作用
严格按照上级公司和该公司振动管理规定和实施细则,对全厂2台主机和68台重要旋转辅机从安装调试、运行维护、定期检验、动态检查等全过程开展振动管理技术监督工作。
建立汽轮机、重要辅机振动台账档案。整理机组检修数据,包括键相位置标识,轴承间隙紧力配置,轴向通流间隙,转子晃度、轴系配重情况、瓢偏数据等重要数据,为分析机组振动提供依据。同时积极配合集团公司中南院、湖南电科院完成动态检查,组织对异常情况数据分析等,形成记录档案,依照检查意见及时进行整改。
加强数据趋势分析,紧盯任务闭环。对1、2号机组主、辅机在线、离线监测系统的振动数据日常筛选分析,记录监控范围内设备振动数据,总结分析每月全厂受控设备的振动状况,记录技术监控指标完成情况,收集整理主辅设备振动异常情况并分析,将问题闭环归档。截止日前,振动专业整改项目到期完成率为100%。
风劲帆满,做优精密点检
根据点检计划,设备管理部点检员每周对旋转设备进行1-3次振动测量,利用SIS系统,每天查看重要设备参数,分析变化趋势。对于参数异常设备加大检查力度,每天上、下午各检测一次,掌握第一手资料。并按精密点检计划对主机、重要辅机进行精密点检分析。今年7月,环保专业在精密点检时发现,12号浆液循环泵的轴承温度、振动有慢慢上升的劣化趋势。联系振动专责后,迅速组织汽机、锅炉等专业振动好手一起分析,判断为轴承滚子有损伤,利用负荷较低时进行解体检修,果然如分析所料,轴承滚子出现多处麻坑、剥落、裂纹情况,通过及时发现并处理缺陷,避免故障的扩大,有效防止了浆液循环泵突然跳闸引起的环保超排或降负荷事件。
该公司主、辅机振动数据良好的背后,是全员“尽锐出战、迎难而上”的蓬勃干劲,砥砺“拉弓铆劲、咬牙绷弦”的坚定决心。以可为者的奋斗之姿,做到了守土有责、守土担责、守土尽责。
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